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金屬硫化物精礦的(de)幹燥設備特性及(jí)選型

信息來源: | 發(fā)布日期: 2011-10-25 00:00:00 | 瀏覽量(liàng):701832

摘要:

本文以硫化銅精礦為例,說明精礦的幹燥特性、幹燥設(shè)備的選型及工業應用情況(kuàng)。
    金屬硫化物礦石(硫鐵礦、黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦等)是硫酸工業和冶金工業的重(chóng)要(yào)原料,浮選後的精(jīng)礦(硫(liú)精礦、銅精礦、鎳精(jīng)礦、鉬(mù)精(jīng)礦(kuàng)和鋅精礦等)需要進(jìn)行幹燥才能進入後續的焙燒和熔煉設備。在我國,隨著大型硫鐵礦焙燒(shāo)及有色(sè)金屬冶煉裝置的建設,迫切要(yào)求提(tí)高精礦幹燥設備的單台處理能力,並要求對精礦實施深度幹燥。

1 精礦的(de)幹燥特(tè)性及幹燥要求
    潮濕(shī)的硫化銅精(jīng)礦一般(bān)為灰褐(hè)色,粒度約200目(74 m)。由於金屬含量較高,堆密度較大,對(duì)設備的磨(mó)損性較強(qiáng)。經浮選法生(shēng)產(chǎn)的精礦,其W(H2O)一般為10% 一15% 。當W(H2O)為10%左右時,精(jīng)礦比(bǐ)較鬆散;當w(H:O)更高時,精礦比(bǐ)較粘。此外,精礦中(zhōng)的(de)硫化物在加熱過程中易造(zào)成酸性(xìng)腐蝕。 
    入(rù)爐精礦的水含量對熔煉作業有很大的影響。一般的熔煉過程要求入爐精礦W(H:O)為6% 一8% ,有的(de)則要求更低,如(rú)閃速爐熔煉要求入爐銅精礦W(H:O)低(dī)於0.3%。水含量過高(gāo)會造成精(jīng)礦流(liú)動性差,堵塞加(jiā)料(liào)鬥L2],也不利於有色金屬的熔煉。另外,熔煉作業對幹燥(zào)後精礦的粒度也有一定(dìng)的(de)要求。
2 幹燥方法及設備
    金屬硫化物精礦(kuàng)的幹燥一般分直接幹燥和間(jiān)接幹燥(zào)兩種方式。
2.1 直接幹燥
    精礦的直接幹(gàn)燥是指在幹燥過程中幹燥介質與精礦發生接觸的幹燥(zào)過程,如圓筒幹燥和氣流幹燥。直接幹燥一般(bān)采用熱空氣或熱煙氣為加熱(rè)介質,根據工藝要求進行一級或二級(jí)幹燥。早期,冶煉(liàn)廠一般采用圓筒幹燥或氣流幹燥,其中氣流幹燥又分二段式(shì)(鼠籠打散機+幹燥管)和三段式(shì)(短圓筒幹燥機+鼠籠打散(sàn)機+幹(gàn)燥管(guǎn))。這(zhè)兩種方法雖然精礦處理能(néng)力較大且產品粒度均勻,但都存在著熱效率低、占地麵積大和流程複雜的缺點。
    此外,氣流幹(gàn)燥機由於垂直輸送物料,回轉窯動力消耗很高;其中的鼠籠打(dǎ)散機由於高(gāo)速旋轉(250—300 r/rain),轉子易磨損,檢修工作量大,一般2—3星(xīng)期即需補焊一次-3]。鑒於上述原因,近些年部分(fèn)廠家開始采用旋轉(zhuǎn)閃蒸(zhēng)幹燥機來幹燥某些(xiē)精礦(如鉬精礦)。但旋轉閃蒸幹燥機一般采用高溫氣體作為幹燥介質(zhì),易形成SO:,對設備造(zào)成腐蝕,而且下部攪拌器的轉速較高(gāo),容易發生(shēng)磨損。另外,旋轉閃蒸(zhēng)幹燥機同樣存在熱效率低和處理能力小的問題。特別需要指出的是,直接(jiē)幹燥法普遍存在尾氣處理問題(tí)。其尾氣流量大,粉塵含量高,處理不當易造成環境汙染。
2.2 間接幹燥
    精礦的間接幹燥是指在幹燥過程中幹燥介質不與精礦發生接(jiē)觸的幹燥過程(chéng),其設備有多層蒸汽盤管幹燥機、盤式幹燥機、槳葉幹燥機和蒸汽管回轉幹燥機等。間接幹燥(zào)機一(yī)般采用飽和蒸汽為加熱介質,其熱效率遠高於直接(jiē)幹(gàn)燥,且尾氣量小、粉塵含量(liàng)低,因而(ér)流程相對簡單。多層蒸汽盤管幹燥機(jī)是^早用來幹燥精礦的間接幹燥機。它由一個多盤(pán)管結構的轉子和一個固定殼體構成,精礦隨著轉子的轉動向前推進。由於精礦的磨損性較強(qiáng),易(yì)發生盤(pán)管破損、護板及(jí)刮板(bǎn)磨損等,檢修工作(zuò)^頻繁。一般情況下,幹燥機每周停(tíng)機(jī)檢查一次。盤式(shì)幹(gàn)燥機曾用於幹燥硫精(jīng)砂,但出現了很多生產故障(zhàng):上部幾層幹燥盤上的物料結疤,物(wù)料容易從幹燥盤外沿直接掉落到底盤而短(duǎn)路,以及耙葉易磨損造成耙杆斷裂。這些問題直接影響了幹燥效果和幹燥設備的正常運行,^後廠家被迫對(duì)物料進行預幹燥後再將其送(sòng)入盤式幹燥機幹燥,不但工藝(yì)流程加(jiā)長,而且投資增加。另外,它的處理能力也較小。槳葉幹(gàn)燥機(jī)特別(bié)適(shì)合於幹燥粘性及膏狀物料(liào) 。根據試驗研(yán)究,槳葉幹燥機對精礦的幹(gàn)燥效果很好,由於槳葉的自清理作用,物料基本(běn)沒有粘結情況,流動(dòng)狀態良好,出口產品的含濕量和粒度均能滿足工業要求。但由於(yú)物料(liào)的特性(xìng),槳葉易(yì)磨損且動力消耗較大,不適用於大型裝置(zhì)。蒸汽管回轉幹燥機由於其節能環(huán)保,單台處理能力大(dà)和動力(lì)消(xiāo)耗低等優點,已逐漸成為精礦幹燥的^設(shè)備。下麵重點介紹蒸汽管回轉幹燥機.
3 蒸汽(qì)管回轉幹燥機
    蘭州瑞德幹燥技術有限公司從(cóng)1992年開始進行高密度聚乙烯(HDPE)裝置蒸汽管回轉幹燥機的國產化攻關,經過不斷地改進和優化,形成了自己(jǐ)的專利(lì)技術。該公司先後完成了大型HDPE和PTA(對精苯二甲酸)裝置蒸汽管回轉(zhuǎn)幹燥機的(de)國(guó)產化,並將該技術成功地應用於冶金行業濕精礦的幹燥。
3.1 結構和工作原理(lǐ)
    如(rú)前所(suǒ)述,蒸汽管(guǎn)回轉幹燥機是一種間接加熱型回轉(zhuǎn)幹燥機,其結(jié)構如圖1所示。蒸(zhēng)汽管回轉幹燥機主要由簡體、蒸汽管、進(jìn)料螺旋、進(jìn)料端密封、出料端密(mì)封、蒸汽係統(tǒng)、傳動係(xì)統和支撐件等(děng)組成。蒸汽換(huàn)熱管以(yǐ)同心圓方式排成(chéng)若幹圈,布(bù)置在筒(tǒng)體內,貫(guàn)穿整(zhěng)個幹燥機。幹燥(zào)所需的熱量由通入換熱管內的蒸汽提供(gòng)。另外,向簡體內通入少量載氣(空氣),將幹燥過程蒸發出來的水分(fèn)攜帶到(dào)筒外。
3 2 試驗研究(jiū)
    天華化工機械及自動化(huà)研究設計院采用蒸(zhēng)汽管回轉(zhuǎn)幹燥機(jī),對銅精礦的幹(gàn)燥進行了(le)詳細的試驗研究。幹燥機規格為 00 mm X 3 500 mm,采用飽和蒸汽為加熱介質。試驗目的在於了解不同(tóng)含水量(liàng)物料的流動、粘結情況,以及幹燥(zào)後(hòu)物料的粒徑分(fèn)布情況。試驗采用廠家提供的國內外共5種原料,其W(H 0)為5% 一(yī)6%。由於水含量較低,幹燥過程中沒有粘壁現象,物料的流動性很好,產品能滿足閃速爐熔煉的水含量要求(qiú),但幹燥前(qián)後銅精礦的粒度分布(bù)變化不大。銅精礦幹燥曲線和幹燥速率曲線分別見圖(tú)2和圖3。由圖2可(kě)見,停留(liú)時間在30 rain左右即可使產(chǎn)品的(H2O)達到0.3% 以下。
    從試(shì)驗研究來(lái)看,蒸汽管回轉幹燥機具有處(chù)理能力大和功耗低的優勢,隻要適當控製進料的濕含量就可以滿足粒度(dù)要求。如果幹燥後產品采用氣力輸送,幹燥時形成的疏鬆顆粒完全(quán)可以被打散,對後續設備沒有不利影(yǐng)響。
3.3 幹燥工藝流程
    蒸汽管回轉幹燥機以(yǐ)中低壓(yā)飽和蒸汽作為(wéi)加熱介質,幹燥溫(wēn)度較低,因此不會造成精礦中(zhōng)硫化物的分解(jiě)和氧(yǎng)化(huà)。銅精礦回轉幹燥機(jī)的工藝流程如下:濕精礦通過螺旋進料器進入幹(gàn)燥機內(nèi)部,幹燥機筒體具有一(yī)定的斜度,物料隨著筒體的轉動一(yī)邊翻(fān)滾向前移動,一邊與沿簡體四周布置的蒸汽(qì)管進行換熱而被幹燥,幹燥後的精礦經過出料箱(xiāng)排出;少量載氣從出料端進(jìn)入幹燥機內部,攜帶幹燥(zào)過程(chéng)蒸發的水分從進料端排出;經過布袋除塵器分(fèn)離(lí)除塵後,尾氣排(pái)空,收集的粉塵返(fǎn)回進料螺旋。該工藝具有流程簡單、設備數量少、投資(zī)低、熱(rè)效率高、粉塵及有害氣體排放(fàng)量小、便於操作及維護管理等優點(diǎn)。
3.4 工業應(yīng)用
    天華化工機(jī)械及自動化研究設計院為金(jīn)川公司研製的銅精礦蒸汽管(guǎn)回轉閃蒸幹燥機規格為 .2m X 17.5 m,處理能力超過100 t/h。該幹燥設備應用於該公司250 kt/a銅合成爐工程,是當前國內研製的^大規格(gé)的蒸汽管回轉幹(gàn)燥機,也是(shì)冶金行業第一台與引進閃速爐配套的大型國(guó)產精(jīng)礦幹燥設備。它采(cǎi)用廢熱鍋爐(lú)的中低壓蒸汽作為熱源(yuán),節能效果^明顯。自2005年9月開車以來,幹燥機運行狀態良(liáng)好。它的成功應用(yòng)為國家節約外匯近4 000萬人民幣。2006年8月,銅陵有色金屬(集團)有限(xiàn)公司400 kt/a硫酸項目試車成功。此項目在國內(nèi)首(shǒu)次(cì)采(cǎi)用蒸汽管回轉噴(pēn)霧(wù)幹燥(zào)設備幹(gàn)燥硫精砂,設備規格為 .4 m X 21 m,處理能力65 t/h L1 。實踐證明,蒸汽管回轉幹燥機非常適合對精礦進行大批量處理和深度幹燥,並且具有(yǒu)環保和節能的優點,值得推廣(guǎng).

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